8月15日下午4時,動力車間三期鍋爐取樣間內,主管工藝技術員畢加佳盯著檢測儀器上的數字,難掩激動:“溶解氧已降到合格范圍了!”這個結果,讓他多日的奔波終于有了回報,更讓集團公司避免了一筆高達百萬元的改造支出。
6月份的鍋爐定期檢驗中,將鍋爐水質檢驗納入了其中,發現三期鍋爐給水溶解氧一直處于不合格的邊緣。這一問題如同懸在生產線上的“定時炸彈”——溶解氧長期超標會加劇鍋爐及熱力系統腐蝕,不僅降低熱效率、影響蒸汽品質,還會縮短設備檢修周期、增加運行成本,極端情況下甚至可能引發鍋爐受熱面泄漏的安全事故。
今年7月份三期裝置搶修結束后,鍋爐給水溶解氧依舊不理想。為解決問題,該車間技術組就考慮對三期鍋爐的除氧頭和水箱實施改造。但畢加佳一算賬,這個“大手術”至少要花費百萬元。“用‘緊日子’過‘好日子’”的理念深植畢加佳的內心,他決定先沉到現場,從根源上找答案,不能讓集團公司冤枉花一分錢。
隨后連續多日,畢加佳冒著高溫泡在鍋爐運行現場,逐一排查可能的隱患。三期鍋爐的兩臺給水泵采用“一開一備”的并聯模式,日常運行中是汽動泵運行,電動泵備用。他反復核查數據:除氧頭的溫度、壓力始終穩定在合格區間,除氧劑也按規程定時足量添加,可溶解氧數值就是降不下來。
“會不會是外來水混入導致的?”站在兩臺給水泵中間,畢加佳的目光落在了機械密封水上。汽動泵的密封水用的是冷凝液,而電動泵的密封水則是未經除氧的脫鹽水——這細微的差異讓他心頭一動。
帶著猜想,畢加佳立刻展開試驗:關閉電動泵密封水時,溶解氧檢測值為5.4微克/升,符合不大于7微克/升的標準;打開電動泵密封水后,數值驟升至45微克/升,遠超控制標準。多次反復數據對比印證了他的判斷:電動泵的密封水正通過泵體竄入入口,經聯絡管進入汽動泵入口,最終混入鍋爐給水,導致溶解氧超標。
找到癥結后,解決方案變得簡單:將電動泵的密封水更換為經除氧處理的水。這一調整無需大規模改造,卻精準解決了問題。
從面臨百萬改造支出,到通過細微調整徹底解決隱患,畢加佳的“小發現”不僅為集團公司省下巨額費用,更展現了基層技術人員立足現場、精打細算的責任擔當。這個案例也印證了:在生產管理中,比起“大手筆”改造,精準找到問題根源的“巧辦法”,往往更能體現管理智慧與成本意識。